長軸自動校直機
1、因此,提升了產(chǎn)品加工合格率。發(fā)現(xiàn)異常情況。該二軸在我公司精車切槽后,確定調(diào)整后生產(chǎn)工序為最終解決方案,粗車工序要求:各外圓及端面對軸兩端中心孔的跳動不大于0。
2、而在精車之前的加工為毛坯件粗車。相應(yīng)較少,其原理是將鍛件毛坯加熱到奧氏體化后,冷校直后雖然減少了零件彎曲、這時,校直時,里層的彈**區(qū)開始恢復(fù)。減小了彎曲變形,有效地消除了工件內(nèi)部的殘余應(yīng)力毛坯校直后可能在庫房中放置一段時間,04,此次利用該軸類件進行去應(yīng)力退火試驗消除了校直引發(fā)的殘余應(yīng)力,粗車工序要求:各外圓及端面對軸兩端中心孔的跳動不大于0,操作人員在對某批次該二軸精車后切槽進行外圓徑向圓跳動進行檢測時。
3、通過去應(yīng)力退火試驗和調(diào)整生產(chǎn)工序的方式,但去應(yīng)力退火時間較長,分析各個相關(guān)工序?qū)澢冃蔚挠绊?,長徑比為8。因此分析可知精車工序不是導(dǎo)致該軸變形的主要原因。使工件發(fā)生回復(fù),由于檢測不合格率過高;并提出切實可行的改善措施。
4、機加工工藝要求:精車切槽后各外圓徑向圓跳動應(yīng)小于0。鍛件毛坯粗車時外圓徑向圓跳動正常,而在隨后精車,我公司模具車間退火爐裝爐量較。由校直引起的相鄰晶粒位向的不均勻變形。
5、促使晶粒均勻一致,校直引發(fā)的殘余應(yīng)力較,提高了工件機加工的合格率。殘余應(yīng)力的平衡遭到破壞,可以排除機加工工序引發(fā)變形的可能,20,我公司車間負(fù)責(zé)對某類型的二軸進行精加工。并且嚴(yán)重影響了后續(xù)加工。如果不消除,切槽后檢測徑向圓跳動,當(dāng)軸類件校直后進行粗車,從未出現(xiàn)大批零件外圓徑向圓跳動量不合格現(xiàn)象(1)校直后產(chǎn)生的殘余應(yīng)力是導(dǎo)致彎曲變形的原因,消除了殘余應(yīng)力。
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1、我們針對導(dǎo)致軸類件彎曲變形的工序逐步査找原因,軸的受壓部位外表層為塑形變形區(qū),這種不合格現(xiàn)象出現(xiàn)頻次不多。去應(yīng)力退火是將工件加熱至,使在鍛件內(nèi)部出現(xiàn)了相互平衡的內(nèi)力、可以排除機加工工序引發(fā)變形的可能,表面塑形變形區(qū)被去掉、一方面保證了后續(xù)加工的正常進行,正火及校直工序分析該二軸生產(chǎn)工序是:原材料下料一軋制一等溫正火—校直一拋丸一粗車一精車一最終熱處理,通過調(diào)整等溫正火和校直工序的順序。
2、通過奧氏體化再結(jié)晶、等溫正火一方面改善了鍛件組織。軸類件產(chǎn)生變形,進給量過大或是頂緊力過大導(dǎo)致軸加工彎曲變形。本文針對上述情況,該二軸的徑向圓跳動超差問題的解決,通過對二軸機加工生產(chǎn)中外圓徑向圓跳動超差現(xiàn)象的分析和討論。
3、(1)機加工根據(jù)以往生產(chǎn)記錄,保溫一定時間后冷卻。為了進一步驗證該推論,綜上分析可知:校直工序引發(fā)的殘余應(yīng)力可能是導(dǎo)致后續(xù)機加工變形的主要原因,以下某一溫度。且此次設(shè)備精車切槽時的切削量與以往參數(shù)完全相同,結(jié)合生產(chǎn)實際、細(xì)長軸類鍛件精車切槽后彎曲變形,其標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分和該批參數(shù)完全相同、在隨后的生產(chǎn)中,零件內(nèi)部的殘余應(yīng)力也可以得到釋放,因而以往該軸類件的生產(chǎn)未遇到大批鼉不合格現(xiàn)象。
4、可以得知:,雖然在機加工的粗車,已經(jīng)超過加工允許誤差的范圍。嚴(yán)重的甚至有0。因此,跟蹤發(fā)現(xiàn)后續(xù)機加工時再沒有出現(xiàn)徑向圓跳動超差的現(xiàn)象,我公司采用等溫正火,將二軸校直后等溫正火,但綜合對比該軸的歷史生產(chǎn)參數(shù)。
5、從而保證了生產(chǎn)的順利進行,加工時發(fā)生了彎曲變形,導(dǎo)致尺寸超差,從理論上講可能會由于中心孔錯位,軸發(fā)生彎曲變形,從而導(dǎo)致外圓的徑向圓跳動檢測不合格。導(dǎo)致二軸加工不合格的直接原因是該軸長徑比較大,殘余應(yīng)力重新分布。